扬子石化炼油厂油品车间丙烯输送泵在2012首次实现了全年无维修。
受工艺条件限制,当烯烃丙烯输送量大时,气分外送丙烯就会憋压,引起系统波动,易造成泵的损坏。2011年累计检修17次,年检修费用高达10万余元,影响了平稳操作,极易造成安全事故,职工对此怨声载道。面对生产瓶颈,扬子石化炼油厂油品车间积极开展技术攻关,召开故障分析会,为彻底查清故障原因,车间会同厂部对机泵进行了多次全面解体检修,测绘分析,终于发现了轴承失效的两个原因:这两台泵采用的润滑油能力不足,适用转速小于实际运行转速,影响了泵的润滑效果;其次发现该泵是一台输送轻烃类物质的通用高速离心泵,由于罐体本身存在压力,当泵运行时所承受了一定的轴向推力,加上润滑不良加速了轴承的损坏。车间及时拆除了泵的诱导轮,将泵的机封压缩量减少,降低了泵的轴向推力。在润滑油选用上,车间精心挑选了适用高转速的高品质润滑油。改造后的丙烯泵经过多次测试,全部符合要求。自2012年运行至今,这两台泵的检修频次为零,创造了17比0的显著效果,一举解决了长期困绕车间的丙烯输送难题,为车间实现安全长周期运转奠定了基础。
|